隨著煤炭汽車運輸車輛噸位的增大,50t地磅的秤量已不能滿足日常稱重計量工作 的需要。如果把50t地磅報廢,改用80t地磅,新衡器需投入18萬~ 19萬元。而張小樓井 原使用的SCS-50型地磅是早期的產品,秤體用的型鋼是采用焊接方式 制作的。根據煤礦地磅使用中存在的問題,改造中采用了一些有針對性的、行之有效的措 施。改造后的地磅日常維修工作量小,使用效率有很大提高。
張小樓井原使用的50 t地磅是1993年安裝 的,基礎已嚴重損壞,引坡與秤體接合處的角鐵早 已被車輪軋掉,下部的混凝土被軋落。引坡與秤體 的間隙遠遠大于10 ~ 15 mm的標準要求。秤體底部 預埋的垂直柱式縱向限位裝置被撞活動,起不到限位作用。秤體經常被剎車慣性推向一頭與引坡卡 死,使稱量產生較大誤差,衡器的準確度及靈敏度 不能滿足檢定規程的要求。隨著煤炭運輸車輛噸位 的增大,張小樓井的生產能力不斷提高,其地銷瓶 頸逐漸顯現。為不影響日常煤炭發運工作,對目前的運煤車輛不再限載,較好地解決維修量大、維修難 的問題,本著節約開支的原則,計劃采用雙剪切梁式 傳感器,對原使用的的叫懸臂梁式傳感器的秤體進 行改造。
1.改造方案的確定
早期所產地磅秤體用的型鋼 與鋼板是按設計圖紙要求,采用焊接方式制作的,秤 體比較厚實。主要特點是物理性能好,過載能力強, 不易變形。改造前應先對原50 t地磅秤體進行測 量觀察,只要秤體基本上沒有變形,就能滿足改制后 對計量性能的要求。
以前安裝的地磅基礎較低,維修時必須趴在 地上才能看到秤底。引坡平臺上的角鐵和縱向限位 裝置容易被軋或撞掉,影響衡器的正常使用。而且當 秤體底部存在雜物影響計量準確度時,清理雜物的 難度較大。
改造從6個方面著手:
(1)對原縱向限位進行革新(該方案向廠家提過建議,得到廠方認可)。
(2)在引坡平臺與秤體接合處預埋整塊鋼板, 有效地提高剎車撞擊能力。
(3)增加承重座的高度,以便清理秤體底部雜物。
(4)在秤體臺面兩側加焊25號工字鋼,以增加 秤體的整體強度,滿足80 t的稱重要求。
(5)將原來從秤體內部穿傳感器引線的敷線方 式改為在秤體底部靠兩側焊掛鉤的敷線方式,更換 傳感器后便于穿線。
(6)用雙剪切梁式傳感器替代原剪切懸壁梁式 傳感器。雙剪切梁式傳感器安裝方便,維修簡單,長 期穩定性好。
2.技術原理
一臺地磅由秤臺,傳感器,稱重儀表,接線盒、傳力機構、水平限位裝置及基礎等組成。當稱 重車輛駛上秤臺后,在物體重力作用下,稱重傳感器 彈性體產生形變,粘貼于彈性體上的電阻應變片產 生如圖1所示的變化,其輸出端的輸出信號電壓為 "c(mV 級):
Uc = K*p* U 式中K——傳感器的輸出靈敏度,mV/V;
p——傳感器的載重系數,即檢定載重與傳 感器的額定載重值之比;
U一~傳感器的供橋電壓,V。
此時電橋構成了差動電橋輸出,且線性好,輸出 信號大,輸出信號電壓與所稱重車輛的載重量成正 比。
傳感器的輸出通過6芯屏蔽線連入接線盒。接 線板是一種微調輸出信號式的并聯應用電路,它能 保證傳感器零點不漂移,并能有效地擴大傳感器的 匹配范圍。傳感器輸出的模擬信號在接線盒匯總后 用6芯雙屏蔽線接到磅房的稱重儀表上(二次儀 表)。二次儀表上備有COM(串口)、PARALLEL(并 口),以便與大字幕顯示屏、計算機、打印機聯機。
根據地磅的工作原理,只有提高秤體的 強度,增加傳感器的容量,才能加大衡器的稱重范 圍。所以,在本次改造中首先將6只SB-20型傳感器 更換為SBD-30型,使其完全滿足秤量80 t的地磅對傳感器軸載容量要求。參照廠家提供的數據,原 50 t地磅秤體的安全過載量是最大秤量的200%。 為安全起見,又在秤體兩側的主梁上方加焊25號工 字鋼來提高整體強度,以滿足承重80 t的要求。將顯 示儀表最大秤量設置為80 t,初調試時用叉車壓點, 微調該點對應的細調電阻,使6個點的秤量一致。
3.結語
SCS - 80 t模擬式地磅最新出廠價為18. 9萬元/臺。張小樓井50 t地磅的改造是在不改變原秤體主體結構的情況下,將剪 切懸臂梁式傳感器換成雙剪切梁式傳感器,在秤體 兩側加焊工字鋼,除銹刷漆。全部改裝費用約為5萬元,同購買新秤相比可節約開支14萬元。改后的地磅已通過徐州市質量技術監督局計量測試所衡檢 室的檢定,符合中華人民共和國國家計量檢定規程 JJG539 - 1997關于數字指示秤的技術要求。現已使 用1 a多,說明方案是可行的,改造是成功的。